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600MW机组真空低的原因

  来源:万博亚洲网 
评论:  更新日期:2018年12月22日

摘要:发电厂真空系统存在真空偏低的问题相当普遍,邹县发电厂两台600MW机组也存在类似情况,严重威胁机组的安全运行。#5机组自试运以来,  真空一直低于设计值,机组移交后,我厂围绕真空问题展开了一系列的工作。本文分析了#5机组真空偏低的原因,提出了具体处理措施,通过大修后的真空试验,证明取得了良好的效果。
关键词:  真空低;  分析;  治理

1    机组概述
           邹县发电厂三期工程装有两台600MW汽轮机,该汽轮机为日立-东方汽轮机厂联合生产的亚临界中间再热冲动凝汽式汽轮机,汽轮机为单轴三缸四排汽。汽轮机的型号为DH-600-40-T,额定功率为600MW,最大功率为658MW,为单缸单轴纯凝汽式汽轮机,其排汽向下排入凝汽器,两台小汽轮机与主机共用一台凝汽器。

2    真空系统设备说明
           该机组配套的凝汽器为双壳体,双背压双流程回热式。凝汽器按汽轮机最大连续工况,冷却水温20℃,管束清洁系数0.85,背压0.004MPa/0.0054MPa进行设计,并可在机组最大出力,冷却水温33℃,背压不大于0.0109MPa/0.0087MPa长期运行。
凝汽器规范
型号:N-36000型;设计压力:4.5/5.5  kpa,冷却水温:20℃;冷却水管管径:ф25×1mm,冷却水管根数:44880;冷却面积:18000/18000m2      ;冷却水量:67700t/h;冷却水管长度:10400mm。
             采用刚性支承,喉部与汽轮机排汽缸采用不锈钢波形节连接,为了减小流动损失,采用了球型整体水室,如图1所示。

图1  凝汽器示意图
           凝汽器的设计可以直接接收汽机本体疏水、加热器疏水、低旁三级减温后蒸汽,低旁三级减温和#7、8低加布置在凝汽器喉部。

3    真空抽气系统
3.1  凝汽部分的抽汽
           双背压式凝汽器的抽气区按气体蒸汽混合物的冷却要求设计,在额定工况下,空气排气口的温度较凝汽器入口压力下的饱和蒸汽温度低4±0.5℃。双背压凝汽器的抽出系统为串联抽出系统,即空气由高背压凝汽器流向低背压凝汽器,然后由抽气管抽出。
3.2  外部抽气设备采用水环式真空泵
           每台机组配置三台真空泵,正常运行两台。机组启动时,三台同时投入运行。当三台真空泵并泵运行,凝汽器干拉真空达23.5KPa压力时所用时间不大于30分钟,真空泵为单级水环式旋转泵,工作水来自凝结水系统,冷却器冷却水来自开式循环冷却水系统。真空泵配备有空气泄漏检测装置,可以检查真空泵的工作性能。
3.3凝汽器配置了二套凝汽器管子清洗系统. 

4    邹县发电厂600MW机组运行情况及存在问题
             表1是邹县发电厂#5机自96年11月14日机组从投产至98年8月份停机大修前的真空状况。

表1    #5机组凝汽器相关运行参数

时间  负荷  MW  凝汽器真空A/B  kpa  排汽温度  A/B缸  ℃  循环水进出水温度  ℃  凝结水温度℃  循环水温差℃  凝汽器端差  ℃ 
96.12.21  600  -93.7/-92.5  44/45  14/26  43  12  18/19 
97.5.17  602  -93.2/-93  45/45  25/38  43  13  7 
97.5.19  554  -93/-92  44/44  23.8/35.2  42.6  11.4  8.8 
97.6.1  599  -92/-91  44/44  23/36      13  8 
97.11.11  488  -95/-92  40/47  21/32  45  11  8/15 
98.4.7  14:00  557  -92/  -90  42/53  20/  29.4  49  9.4  12.6/  23.6 
98.7.17  23:00  455  -94/  -91  40/48  29/38  46.2  9  2/10 
98.7.17  19:00  389  -90.7/  -86.3  42.7/  51.4  25.8/  30.5  48.2  4.7  12.2/  20.9 
98.6.17  3:00  346  -92/  -89.45  39.7/  44.6  25.82/  30.5  43.34  4.68  9.4/  14.1 


         98年4月份之前,循环水温度较低,且机组负荷一直带400MW左右,负荷变化不太明显,机组真空未显示出异常.在3月27日做CCS试验时,当负荷增至540MW,发现低压B缸排汽温度上升至56℃左右,B凝汽器真空为-83KPa此时循环水温度21℃,调整机组负荷使负荷降低后,真空明显上升;负荷增加,真空明显下降.在夜间循环水温度降低,当循环水温度为18℃时低压A缸真空即上升至-91KPa,排汽温度亦下降至45℃,增开一台循环水泵后,真空提高3KPa左右.循环水温度及循环水量对凝汽器真空的影响已经非常明显

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